在中冶京誠(湘潭)重工設備有限公司的生產線上,一股創新浪潮正悄然興起。今年以來,公司廣泛征集員工智慧,通過“金點子”活動,深入挖掘技術與管理的潛力,一系列基層智慧結晶得以實施,為中冶京誠的高質量發展之路鋪設了堅實的基石。
其中,U肋產線的優化改造尤為引人注目。作為今年的重點項目,U肋生產原本面臨效率低下的問題。中冶京誠總經理魯春平親自深入生產一線,細致調研,針對生產瓶頸,主導制定了五項關鍵優化舉措。這些措施實施后,成效顯著:單塊鋼板的生產流程時間大幅縮短了50多分鐘,單機日產量從原先的25至30噸躍升至45至50噸,設備的使用效率和安全性均實現了質的飛躍。
設備調整方面,公司成功突破了產能瓶頸。以往,U肋的下料依賴氧氣切割,速度僅為2.3米/分鐘,單板切割耗時長達40分鐘。通過引進空氣切割工藝并優化切割路徑,切割速度飆升至14米/分鐘,單板切割時間驟減至7分鐘,效率提升了近六倍,徹底打通了生產線的首個關鍵環節。未來,公司還將繼續探索切割排版及鋼材采購尺寸的優化,預計鋼材利用率將進一步提升2%至5%。
在鋼板吊運環節,一個小工具的應用解決了安全與效率的雙重難題。原先,該環節需三臺板門吊配合三個電磁吸盤作業,不僅協調難度大、卸板效率低,還存在鋼板墜落的風險。采納“采用1噸板夾作業”的建議后,單人單機即可穩定操作,即使在受力不均的情況下也能確保安全,工序耗時減少了10分鐘,實現了安全與效率的雙贏。
針對散板處理導致的機床頻繁啟停問題,員工創新性地提出了“先集中打捆,后統一破碎”的策略。邊角料被統一收集,利用高效的鱷魚剪進行破碎,顯著減少了機床的等待時間,提升了設備的開動率,為每塊鋼板的處理節省了寶貴的時間。
在生產計劃環節,任務單的優化同樣帶來了顯著的變化。過去,任務單嚴格按照鋼板號一一對應切割任務,翻板查找既耗時又費力。優化后,任務單按照材質和尺寸進行分類,允許長寬在±15mm范圍內靈活適配。這一調整大大降低了翻板率,加快了任務派發與機床的響應速度。
空間布局的優化也為生產效率的提升貢獻了一份力量。原先,不合理的物料布局導致天車頻繁進行無效移動。通過重新規劃,將備料垛位與機床切割位平行布置,天車的無效搬運時間大幅減少,物流效率得到了顯著改善。
從切割設備的調整到吊具的革新,從廢料管理的創新到任務單邏輯的重構,每一個源自基層的智慧火花都精準地擊中了生產流程中的痛點。這些“金點子”不僅帶來了生產效率的顯著提升,更展現了中冶京誠“全員參與、持續改進”的強勁動力。